Monday, April 10, 2017

差點被打敗

三月中我的研究卡關,
我大概花了兩三個禮拜的時間想要讓RAMone跳起來,
但是花了好久的時間嘗試,卻覺得馬達的力矩不太夠。

除了力矩不夠之外,series elastic actuators讓控制延遲,sensor也有延遲,torque control又怪怪的,讓我覺得這個機器人99.99%不可能跑步,我呈現半放棄狀態。
有一個禮拜不想做研究一直在耍廢,當週咪挺也沒甚麼成果可以報。

現在回頭看起來覺得很可笑。
覺得他跳不起來就要寫下他跳不起來的原因,徹底分析他跳不起來的原因。
雖然說不看好前景,但也要認真把他收尾。

後來在咪挺的時候,把機器人身體傾角與水平位置鎖住,模擬跑出來才發現他好像有能力跳起來。忽然多出了一道希望的曙光。

兩周後,也就是現在,機器人會跑了,我也分析出當時跳不起來的原因。

研究要一步一步慢慢來。


PS 信心很重要,有信心時研究進展超快。
研究低潮那週,我仔細看了機器人的硬體結構,不知為什麼這一看我突然覺得他有機會跳起來。帶著這股信念,週末做研究就有所突破 XD

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